風(fēng)機與循環(huán)泵運行方式的優(yōu)化組合
昆明發(fā)電廠裝機容量2X100W,年發(fā)電10~ 13億kW.h.1997年發(fā)電化17億kW.h,關(guān)口表精度0.5,廠用電率為10.42.自1997年底抖后,新更換關(guān)口表,精度上升至。2,電廠的成本核算嚴(yán)格按照上網(wǎng)電量結(jié)算。近幾年來,由于電網(wǎng)情況的變化,昆明發(fā)電廠參加調(diào)峰運行,年發(fā)電量逐年下降,綜合廠用電率持續(xù)上升,從1997年的10.42躍升至2000年的11.77.為了降低成本,必須想辦法減少巧耗。
1風(fēng)機與循環(huán)水累的常規(guī)運行方式與綜合廠用電率475kWW上的輔機共32臺,其中,引風(fēng)機、送風(fēng)機、循環(huán)水粟等化臺大功率電機常年運行12臺,其運行方式并不隨發(fā)電機組負荷變化而改變,介質(zhì)流量的大小常年依靠擋板及閥口節(jié)流調(diào)節(jié),在本質(zhì)上是種低效率的節(jié)流運行方式。從1999年8月起,我們多次對引送風(fēng)機和循環(huán)水泉的常規(guī)運行方式進行了試驗、分析,上述引風(fēng)機等12臺輔機占了發(fā)電量的4~5.45如果能將其按最優(yōu)化的方式運行,綜合廠用電率可抖大幅度下降。
2機組運行的峰谷差規(guī)律1998年抖來,昆明發(fā)電廠在大多數(shù)情況下,每年11月至來年5月,夜間弗低谷全廠電負荷小于150W,其余時間電負荷為180~期間發(fā)電量約為ス5億kW.h余約6個月大部份時間單機運化每天有化分配l朋W負疏18h分配75W負荷,期間發(fā)電量約為3.5~4億kW.h.2000年省集團公司要求昆明發(fā)電廠將低谷負荷單機降至70W抖下運行。全廠年均運行時間86641低谷區(qū)年均運行時間超過5 00化。采用傳統(tǒng)的運行方式經(jīng)完全不能適應(yīng)調(diào)峰運行的需要。
3風(fēng)機與循環(huán)累降耗的試驗昆明發(fā)電廠所有風(fēng)機和循環(huán)水累原設(shè)計都清色的選用高效機型,還能否進行挖潛呢1999年7月,省電力試驗研究所對昆明發(fā)電廠1氣戶引風(fēng)機進行了熱態(tài)運行試驗,試驗表規(guī)采用常規(guī)運行方式引風(fēng)機的平均運行效率僅有45.效率低下的主要原因是風(fēng)機長期在低負荷期運行。
為了選擇最適合昆明發(fā)電廠情況的降耗方案,2年初,組織了對鍋爐輔機在各工況點的運行試驗。發(fā)電機負荷分別在105W、9W、75W 3個工況下的運行試驗表明:無論引風(fēng)機或是送風(fēng)機,在3個工況下都存在低效率,單臺引風(fēng)機不能接帶70W電負荷運行。且在搜板全開條件下運行,引風(fēng)機電動機尚有367kW的安全潛力可挖掘,單臺送風(fēng)電機尚有5泌W的安全潛力可挖掘。
循環(huán)水錄根據(jù)不同季節(jié)和不同負荷及時切換水粟,改變運行方式,可抖使低谷區(qū)電耗功率下降2~512kW,平均下降電耗功率400kW.僅改變傳統(tǒng)的運行方式即可抖使循環(huán)水粟年節(jié)電300多4大幅度降低廠用電率采取的對策試驗完成抖后,我們采用了3個措施降低主要輔機的廠用電。
4.1措施更換引、送風(fēng)機為大葉輪,電除塵器出口煙道聯(lián)通,低谷運行時停止部分風(fēng)機運行。
試驗完成抖后,多次召開專題討論會,討論大幅度降低廠用電率的措施。當(dāng)時有兩種意見,是將葉輪換小;另種是干脆將葉輪換大,低負荷時停止半邊風(fēng)機運行??紤]到原設(shè)計電機選用余量很大,換了小葉輪也不會使廠用電下降多少,于是采用了更換大葉輪停用單側(cè)風(fēng)機的辦法,針對鍋爐進行改造,更換較大的葉輪,經(jīng)改造后,風(fēng)量應(yīng)提高20,效率提高撕%。
我們將1鍋爐電除塵器出口煙道聯(lián)通,聯(lián)通斷面為2.42.61.另外又更換大2.5號的引風(fēng)機葉輪,大2.4號的送風(fēng)機葉輪,集流器也做了相應(yīng)改動。由于風(fēng)道管網(wǎng)結(jié)構(gòu)阻力特性關(guān)系復(fù)雜,弓、送風(fēng)機更換大葉輪抖后,雖然沒有達到80效率的要求,但是改造扁引風(fēng)機最大風(fēng)量從632 01姑11上升至7覽67血11,效率從58.28上升至化55送風(fēng)機風(fēng)量從363 034上升至4441效率從45上升至說。7.由于完成了風(fēng)機和煙道的改造,經(jīng)具備了低負荷下停運風(fēng)機的條件,l爐在80W電負荷條件下可實現(xiàn)單側(cè)引風(fēng)機運行;95W電負荷條件下仍可實現(xiàn)單側(cè)送風(fēng)機運行。這就給風(fēng)機與循環(huán)水粟優(yōu)化組合的運行方式創(chuàng)造了極好的條件。
4.2措施二大負荷運行時及時調(diào)整循環(huán)水粟運行方式,低谷運行時停止部分循環(huán)水粟運行,減少廠用電損耗。
抖試驗結(jié)果為基礎(chǔ),采用風(fēng)機與循環(huán)粟優(yōu)化組合的運行方式,去適應(yīng)電網(wǎng)的要求,并根據(jù)不同的負荷與季節(jié)確定運行方式。
優(yōu)化組合后的運行方式與傳統(tǒng)運行方式相比較:103W,2機107W風(fēng)機運行方式與傳統(tǒng)方式相同,冬。春季循環(huán)水粟全開式運行,減少功耗267kW全年運行約200h.
95W,2機105W停l臺送風(fēng)機,冬、春季循環(huán)水泉全開式運行,減少功耗997kW全年運行約270011風(fēng)機,1臺引風(fēng)機停3臺風(fēng)機運行,選擇循環(huán)7k粟開式運行,合計減少功耗196化W,全年約運行22化;機70~80W,2機70W停2臺送風(fēng)機2臺引風(fēng)機停4臺風(fēng)機運行,合計減少功耗222化斯,全年運行12腧。
環(huán)水采用開式循環(huán),1大2小循環(huán)水粟運行,合計減少功耗12醬,全年運行約10囔1停1臺送風(fēng)機1臺引風(fēng)機停2臺風(fēng)機運行,1大1小循環(huán)粟開式運行,合計減少功耗85弗八全年運行約3巧化。
常規(guī)運行方式與優(yōu)化運行方式的功耗對比兩種運行方式的功耗對比主機運行負荷常規(guī)運斤方式風(fēng)機循環(huán)泉實測功耗優(yōu)化運斤方式風(fēng)機功耗差循環(huán)粟實測功耗對比1998年來的平均運斤時間運斤兩機的¥運行兩機20巧/運行兩機l說180W運行兩機140150W運行機1001051巧/運行機708aVIW 5乃4化算節(jié)電8780552kW.h.計算可使廠用電下降0.766.
5降低廠用電的其它措施在2001年昆明發(fā)電廠還實現(xiàn)了其它些節(jié)能措施。
由于鍋爐后水冷壁上部聯(lián)箱升高了1.出1,解決了后水冷壁膨脹補償不好的問題,開爐、停爐時間比過去各縮短了21更換阻抗較大的重動繼電器;辦公樓走道更換聲光控開關(guān);各班組、值班室、辦公室禁止使用電爐;鍋爐消除漏風(fēng);嚴(yán)肅考核紀(jì)律;采取這些措施,對廠用電的下降都起到了促進作用。
6采用輔機優(yōu)化組合的運行方式的實際效果采用輔機優(yōu)化組合的運行方式判盾,與歷年前9個月廠用電對比。
1998年19月年19月發(fā)電量心八11綜合廠用電量kvrh綜合廠用電量率%從表2可明顯看出,綜合廠用電率較發(fā)電量相當(dāng)?shù)?999年下降0.788,比較區(qū)間,節(jié)電765.547 7結(jié)論傳統(tǒng)運行方式完全依靠節(jié)流手段控制介質(zhì)流量大小,優(yōu)化紐合的運斤方式主要靠切換和停運設(shè)備控制介質(zhì)流量的大小,用擋板進行輔助調(diào)節(jié)。對于老廠,可因地制宜地對設(shè)備進行改造,對大功率輔機編制優(yōu)化組合的方式運巧,廠用電率可大幅度的下降。
5結(jié)語目前,我國在狀態(tài)檢修領(lǐng)域還處于摸索階段,我們的相關(guān)工程技術(shù)人員在開展這方面的項目研究和應(yīng)用時應(yīng)該從宏觀上把握其發(fā)展方向,在項目決策和實施的過程中應(yīng)該充分考慮這些發(fā)展因素,而不至于犯頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳的錯誤。應(yīng)該從附圖遠程診斷中也、運作流程系統(tǒng)的觀點去分析、部署和實施,不要提到狀態(tài)檢修,似乎就是買幾臺先進的在線監(jiān)測儀器。要充分利用現(xiàn)有的常規(guī)測量手段,如B的數(shù)據(jù)、定期檢查和試驗等,亦可作出分析,工作開展后,不斷總結(jié),可逐步完善。
-
1
除塵風(fēng)機滾動軸承失效表現(xiàn)
673
18
-
2
離心通風(fēng)機剛度計算方法
676
18
-
3
風(fēng)機防磨、防振、防積灰的措...
640
18
-
4 防止和消除風(fēng)機磨損
618
18
-
5 緊記風(fēng)機選型事項
629
18
-
6 風(fēng)機的設(shè)計方法及合理選擇風(fēng)...
1377
18
-
7 設(shè)計參數(shù)的選擇與計算
890
18
-
8 風(fēng)機的變型設(shè)計
666
18
-
9 旋轉(zhuǎn)脫流與喘振的關(guān)系
754
18
-
10 高壓風(fēng)機修正計算
667
18
- 19 半裸旋蝸殼 685
- 20 軸流式通風(fēng)機蝸殼 707
- 21 螺旋形蝸殼 1102
- 22 軸向蝸殼 637
- 23 風(fēng)機系統(tǒng)性能不佳的原因 675
- 24 系統(tǒng)阻力曲線對風(fēng)機運行的... 902
- 25 內(nèi)蝸殼 662
- 26 圓截面蝸殼 689
- 27 出口消音器 649
- 28 風(fēng)機技術(shù)研究中心 702
周口市通用鼓風(fēng)機有限公司
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
電話微信同號:13137650060
傳真:0394-8233409
郵箱:930948608@qq.com