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電站鍋爐排粉風機的節(jié)能方案

信息來源:發(fā)布時間:2020-09-20閱讀:492

針對正在使用的排粉風機效率低,功耗大,磨損嚴重的特點,經(jīng)過分析計算,對其進行換型改造。通過運行實踐,風機轉子壽命提高,運行效率也顯著提高,還節(jié)省了大量能源。

  引言隨我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展。電力需求越來越人,火力發(fā)電廠所使用的各類型風機。是火電廠的重要輸機之,同時也是電車廠的耗能大戶,其用電量約占發(fā)電機組總發(fā)電量的35%.因此,提高風機的運行效率,減少能耗,是節(jié)能工作原有設備運行狀況鍋爐為鋼球磨中儲式制粉系統(tǒng),使用的排粉風機型號為Y6-35-23D,銘牌參數(shù)如全雅6650Pa,風機流量220000m3/h;使用過程中,雖能滿足現(xiàn)運行要求,但通過試驗發(fā)現(xiàn)其流量和壓力存在偏差,具體現(xiàn)為風機電流偏大功耗較高。原排粉機雖然有風壓高風量大較低,磨損也較嚴重。應當視具體使用情況。用高效風機取而代之,排粉風機的變型設計現(xiàn)場測試和運行情況明,原5-36型排粉風機在軍電的運行效率為60%左右。經(jīng)與有關專家分析討論,得出結論該風機的流量壓頭雖能滿足運行要求,但其本身性能卻無關,所配風機葉輪進口的沖角過大,沖擊損失也大,導致風機效率降低,磨損嚴重,變工況運行的性能差。為此確定了粉風機改造應達到的效果是在保證制粉系統(tǒng)原出力的前提下,適當調(diào)整風機流量與壓力的關系,使之與管網(wǎng)阻相適應;解決葉輪磨損嚴重的問,提高葉輪的使用壽命;提高風機的運行效率,降低制粉單耗。

  由于儲式球磨機制粉系統(tǒng)的阻力較大,因此考慮新風機的壓頭不能降得太多,否則將會使風機出力不足,從而導致改造失敗。經(jīng)過實際測量和反復計算,確定了改造用的風機新參數(shù),經(jīng)過慎重考慮和篩選,最終決定對風機葉輪及進風口進行變型設計,調(diào)整葉輪直徑和寬度,并對氣流沖角進行修正,經(jīng)試驗臺模型試驗得到令人滿意的效果。在進行風機選型計算的同時,對保留的風機主軸承,進1了校枝和壽命計兌,并對軸進行了強度校核及臨界轉,計算,以確保風機的安全穩(wěn)定運行。

  改造新的工況參數(shù)設計流;230000m3/h,設計壓力6535Pa,進氣溫度70.風機轉速= 1450r/min.,根據(jù)風機的無因次特性曲線,計算出風機的葉輪直徑乃2150,又經(jīng)過調(diào)整風機葉輪的進出寬度,排粉風機的節(jié)能改造口角度及葉輪的出口寬度以適應管網(wǎng)阻力,得出了風機的效率80%,計算出的風機軸功率= 621.7kw,改造后的排粉風機性能曲線1.

  排粉風機改造情況2003年3月,在6號爐大修時對排粉風機實施了現(xiàn)場改造。根據(jù)改造原則,只對排粉風機的葉輪和進風口進行了改造,仍保留了原風機的機殼傳動組包括軸承座軸承和主軸和電動機。

  現(xiàn)場施工是按照排粉風機大修更換葉輪及集流器的項目正常進行的,因此并未造成其他有關設備重大改動。

  施工期間嚴格執(zhí)行了有關排粉風機大修項目配期間無任何差錯,確保了風機能安全穩(wěn)定運行。

  改造后的效果分析在排粉風機投入使用后,對其進行了綜合測試,詳1.試驗結果明改造后的風機其風量及壓頭略有降與系統(tǒng)阻力特性己完全適應并滿足了制粉出力要求。由于改造后排粉風機效率大幅度提高,使風機功耗下降較多,制粉單耗降低明顯排粉風卵行時的電流及軸功率由改造前的89.6和84.5,通風單耗由改造前的10.76降低至現(xiàn)在的7.51.

  風機改造后運行平穩(wěn),軸承溫升穩(wěn)定,葉輪磨損輕微,證明風機運行在高效區(qū)附近,氣流平穩(wěn),達到了改造的預期效果。

  按改造后單臺排粉風機年節(jié)約電能約150萬,直接經(jīng)濟效益約30萬元按0.2元計算,該廠現(xiàn)有同型排粉風機8臺,若全部改造后,年可創(chuàng)經(jīng)濟效益可達到240萬元。

  項目改造前改造后風門開度風機全壓進口溫度,風機效率風機軸功率kW運行電流7通風單耗1識16結論雖然排粉風機的改造工作己經(jīng)完成,但在實際運行當中還是發(fā)現(xiàn)了些問,并進行了積極盤聯(lián)接,采用的是鉚接形式,它存在鉚接不嚴而松動的問;而改造后的形式為螺栓+雙螺母形式,雖然它克服了上述缺點,但是由于螺母較厚,易受帶塵顆粒氣流的沖刷,有可能導致螺栓失效而造成事故,因此及時采取措施,將螺栓與螺母保護起來,增大了安全系數(shù),降低了隱患。另外,由于排粉風機改造后,風機效率的提,使風機的運行電流有較大幅度的下降,從而電動機的耗電量也隨之降低;但是由于電機容量沒有改變,造成了大馬拉小車的現(xiàn)象,使電動機的功率因數(shù)減低,電機的運行效率下降。為了進步挖掘節(jié)電潛力,在有條件的情況下,可以將原來的電機進行減容改造,從而進步提高排粉風機改造的節(jié)能效果。

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