煉鋼廠引風機葉輪粘灰控制
煉鋼廠引風機葉輪粘灰控制幸福堂謝明亮呂偉2,董元龍2(1.武漢科技大學,湖北武漢,430081;2.武漢鋼鐵(集團)公司,湖北武漢,430080)體清灰的思路,并計算了供氣壓力?,F(xiàn)場實際運行效果表明,風機運行周期超過1個月。
某煉鋼廠一次煙氣凈化系統(tǒng)上的3臺引風機,由于葉輪粘灰嚴重,每運行15 ~20d,就需停機清理葉輪上的粘灰,每臺風機每次清灰量達30 ~40kg.由于葉輪粘灰嚴重,引起風機葉輪振動加大,這不僅容易引發(fā)安全事故,而且影響到生產(chǎn)的正常進行,加了設備的維護工作量。為了解決風機葉輪粘灰問題,過去曾采取了一些措施,但此問題沒有得到徹底解決。
引風機葉輪結構參數(shù)為:葉片進口直徑為900mm,葉輪外徑為1600mm,葉片進口、出口安裝角分別為35和50°。風機最高轉速為2700~2800rZnin,風機最低轉速為600~800rmin.通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),葉輪粘灰主要是在葉片的非工作面上,特別是在進口段。
1現(xiàn)有的噴水清灰運行分析※一噴水速度(絕對速度一葉輪旋轉線速度(牽連速度)w―水流作用于葉片上的速度(相對速度)由絕對速度=牽連速度(;)+相對速度(W)知,要使噴水有效地作用于葉片的非作用面上,速度W與速度之間的夾角應大于50由式⑴計算M:噴水清灰系統(tǒng)運行分析。由沿程損失hf用下式計算:取局部阻力損失hm=h/,則總阻力損失h為為了滿足噴水速度,必須提高噴水壓力,因此需大提升水壓所需的能量,同時加了噴水量,使得風機殼上排水孔無法滿足及時排水的要求,從而發(fā)生目前常常出現(xiàn)的風機葉輪浸泡于水中的現(xiàn)象,使噴水清灰失去意義。
上述分析表明,噴水清灰無法有效地清除葉片非工作面上的積灰,不能達到預期的清灰效果,特別是在葉片進口段。風機的實際運行也證實了這一點。
2氣體噴吹清灰的理論分析+1)(3)::01噴嘴出口處的氣體壓力,Pa;氣體常數(shù)。
由男,武漢科技大學化工與資源環(huán)境學院,副教授。
對于常溫下的空氣,由式(4)可得噴嘴出口處氣體的極限速度為542m/s.當取管道內(nèi)氣體的平均壓力為4MPa時,則管道內(nèi)氣體的平均流速為542X(2/4)=271m/s.當管道內(nèi)氣體平均速度為271m/s時,根據(jù)式(2),同時取局部阻力損失hm=2h/,則克服流動阻力損失所需的壓力p為0.22MPa考慮到供氣壓力的波動及噴氣運行的安全性,取安全系數(shù)為1.2,則供氣壓力為p=(p01+p02)X1.2=0.5MPa用壓力為0.5MPa的壓縮氣體即可以對葉片上的粘附物產(chǎn)生有效的作用力。
3氣體噴吹清灰的實際運行效果氧氣頂吹轉爐煉鋼的冶煉周期為36~40min,吹氧冶煉時間一般為16min.在吹氧期內(nèi),引風機處于運行的高速區(qū)(一般在2700r/nin左右),在吹氧期以外,為了節(jié)省能耗,引風機處于調(diào)速過程(升速或減速)或處于低速運行之中,最低轉速可/min,其持續(xù)時間可達5min.因此,這為風機噴氣清灰提供了必要條件。
利用風機轉速控制四通電磁閥的開啟,當引風機轉速下降到某一設定值時,四通電磁閥接通,延續(xù)1min后關閉。
在全部的測振點中,風機機殼270處的振動最大,該點上測振結果如所示。中,振動值較小的兩條曲線為噴氣清灰時的測振結果,振動值較大的兩條曲線為噴水清灰時的測振結果。從中可以看出,噴氣清灰較大幅度地減小了風機的振動,延長了其運行周期。
4結論無論是采用何種清灰方式,清灰介質(zhì)一定要直接作用于葉片的非工作面上,只有這樣,才能達到滿意的清灰效果。對于本研究實例,理論計算結果表明,在噴嘴出口處,介質(zhì)流速應不小于40m4.根據(jù)葉片上的粘灰分布情況,在葉輪的出口處,可以不設置噴嘴清灰,因此,可以減少運行費用。
當噴氣清灰運行在理論計算壓力之下時,能達到滿意的清灰效果。
無需改變噴氣系統(tǒng)在機殼上的安裝位置,與現(xiàn)有的噴水系統(tǒng)安裝位置相同。
煉鋼廠引風機葉輪粘灰控制幸福堂謝明亮呂偉2,董元龍2(1.武漢科技大學,湖北武漢,430081;2.武漢鋼鐵(集團)公司,湖北武漢,430080)體清灰的思路,并計算了供氣壓力?,F(xiàn)場實際運行效果表明,風機運行周期超過1個月。
某煉鋼廠一次煙氣凈化系統(tǒng)上的3臺引風機,由于葉輪粘灰嚴重,每運行15 ~20d,就需停機清理葉輪上的粘灰,每臺風機每次清灰量達30 ~40kg.由于葉輪粘灰嚴重,引起風機葉輪振動加大,這不僅容易引發(fā)安全事故,而且影響到生產(chǎn)的正常進行,加了設備的維護工作量。為了解決風機葉輪粘灰問題,過去曾采取了一些措施,但此問題沒有得到徹底解決。
引風機葉輪結構參數(shù)為:葉片進口直徑為900mm,葉輪外徑為1600mm,葉片進口、出口安裝角分別為35和50°。風機最高轉速為2700~2800rZnin,風機最低轉速為600~800rmin.通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),葉輪粘灰主要是在葉片的非工作面上,特別是在進口段。
1現(xiàn)有的噴水清灰運行分析※一噴水速度(絕對速度一葉輪旋轉線速度(牽連速度)w―水流作用于葉片上的速度(相對速度)由絕對速度=牽連速度(;)+相對速度(W)知,要使噴水有效地作用于葉片的非作用面上,速度W與速度之間的夾角應大于50由式⑴計算M:噴水清灰系統(tǒng)運行分析。由沿程損失hf用下式計算:取局部阻力損失hm=h/,則總阻力損失h為為了滿足噴水速度,必須提高噴水壓力,因此需大提升水壓所需的能量,同時加了噴水量,使得風機殼上排水孔無法滿足及時排水的要求,從而發(fā)生目前常常出現(xiàn)的風機葉輪浸泡于水中的現(xiàn)象,使噴水清灰失去意義。
上述分析表明,噴水清灰無法有效地清除葉片非工作面上的積灰,不能達到預期的清灰效果,特別是在葉片進口段。風機的實際運行也證實了這一點。
2氣體噴吹清灰的理論分析+1)(3)::01噴嘴出口處的氣體壓力,Pa;氣體常數(shù)。
由男,武漢科技大學化工與資源環(huán)境學院,副教授。
對于常溫下的空氣,由式(4)可得噴嘴出口處氣體的極限速度為542m/s.當取管道內(nèi)氣體的平均壓力為4MPa時,則管道內(nèi)氣體的平均流速為542X(2/4)=271m/s.當管道內(nèi)氣體平均速度為271m/s時,根據(jù)式(2),同時取局部阻力損失hm=2h/,則克服流動阻力損失所需的壓力p為0.22MPa考慮到供氣壓力的波動及噴氣運行的安全性,取安全系數(shù)為1.2,則供氣壓力為p=(p01+p02)X1.2=0.5MPa用壓力為0.5MPa的壓縮氣體即可以對葉片上的粘附物產(chǎn)生有效的作用力。
3氣體噴吹清灰的實際運行效果氧氣頂吹轉爐煉鋼的冶煉周期為36~40min,吹氧冶煉時間一般為16min.在吹氧期內(nèi),引風機處于運行的高速區(qū)(一般在2700r/nin左右),在吹氧期以外,為了節(jié)省能耗,引風機處于調(diào)速過程(升速或減速)或處于低速運行之中,最低轉速可/min,其持續(xù)時間可達5min.因此,這為風機噴氣清灰提供了必要條件。
利用風機轉速控制四通電磁閥的開啟,當引風機轉速下降到某一設定值時,四通電磁閥接通,延續(xù)1min后關閉。
在全部的測振點中,風機機殼270處的振動最大,該點上測振結果如所示。中,振動值較小的兩條曲線為噴氣清灰時的測振結果,振動值較大的兩條曲線為噴水清灰時的測振結果。從中可以看出,噴氣清灰較大幅度地減小了風機的振動,延長了其運行周期。
4結論無論是采用何種清灰方式,清灰介質(zhì)一定要直接作用于葉片的非工作面上,只有這樣,才能達到滿意的清灰效果。對于本研究實例,理論計算結果表明,在噴嘴出口處,介質(zhì)流速應不小于40m4.根據(jù)葉片上的粘灰分布情況,在葉輪的出口處,可以不設置噴嘴清灰,因此,可以減少運行費用。
當噴氣清灰運行在理論計算壓力之下時,能達到滿意的清灰效果。
無需改變噴氣系統(tǒng)在機殼上的安裝位置,與現(xiàn)有的噴水系統(tǒng)安裝位置相同。
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